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旧设备改出新模样新效益
发布时间:2022-12-20     作者:彭成周   分享到:

日前,镇江市总工会发布《关于命名2022年全市‘五小’活动优秀案例的通知》(镇工办〔2022〕86号),表彰了镇江市围绕产业强市发展战略,广泛深入持久开展职工“五小”活动,涌现出的一批职工小发明、小创造、小革新、小设计、小建议优秀案例。5163银河陈帅、彭成周、沈杨岚3位员工的优秀案例在列,展现了公司强大的人才储备和技术创新能力。现将他们创新创造背后的故事进行整理,鼓舞激励广大员工学习他们勇于创新,勤于探索,奋勇争先的拼搏精神。今天展播《旧设备改出新模样新效益》。

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2022年7月24号傍晚时分,5163银河复材园,伴随着夏日的蛙鸣,一台刚刚被改造后的热压罐,随着现场人员紧张而又有序的操作,开始了“新生”后的第一次正式作业。在长达11个小时的制件固化过程中,人们将翘首以盼,像等待新生命诞生一样,期待着制件安全出罐。

随着公司复材制件业务的不断增长,先进制造事业部为防止热压成型工艺产能脱节,部门千方百计增添设备、提升产能。“能不能搬迁旧物,改造利用?”生产中心总监彭成周提出了自己独到的见解。

这台φ3*8米热压罐已经使用十多年, 锈迹斑斑、几乎淘汰。但这台设备在针对小型制件热压成型方面,有着独特的自身优势,因制件大小参差不一,许多制件远远达不到使用φ5*12米热压罐的条件,浪费其它制件等待时间,增加制件成型的成本。采购一台新φ3*8米热压罐设备约400多万,采购周期约6个月,外加1个半月时间调试安装。而旧的φ3*8米热压罐搬迁改造总计用时约3个月左右,改造总计费用是新购买的四分之一,两者相比,不仅大大缩短了设备投产周期,也降低了投入成本。同时,拉挤产线急需扩产能,φ3*8米热压罐必须搬走腾出空间。最后经讨论决定,将原闲置于拉挤业务线的φ3*8米热压罐拆除搬迁至先进制造事业部,并对设备升级改造,优化再利用。

遵循“利旧改造,降本增效”的方针,φ3*8米热压罐进行了一系列优化,如冷却水系统改造、小车系统改造、温控系统改善,并修正设备各项性能指标,经过第三方检测,通过相关客户的设备鉴定要求,达到了设备工艺性能的使用要求。在安装调试期间,彭成周时刻关注时间进度及改善方案的落实,孙学文等固化组的成员为配合外协单位施工,几乎天天加班,使φ3*8米热压罐改造升级工程高效有序进行。在众人齐心协力下,原先几乎报废的热压罐重获“新生”。

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7月24日,随着制件缓缓推入罐体,固化人员严阵以待,轮班坚守,按时记录罐内压力的变化,温度的升降;众人的心,也随着此起彼伏。7月25日10时,是制件出罐的时刻,制件小车缓缓驶出,制件送无损检测。当质检员报告“检测合格”时,现场每位员工脸上洋溢着幸福而欣慰的笑容。

截止12月6日,除了因设备调试和真空二次调试,间断数天,“新模样”的热压罐已经开罐53次,相比同等次数的φ5*12米热压罐,节约93280元,产生了“新效益”;同时,提升事业部热压成型设备年产能约6288小时,全年可增加约524罐,增加净利润约160.12万元,为事业部发展提供了坚实的设备保障。

这次先进制造事业部“旧设备优化改造再利用”,充分展示出项目组的智慧和团队协作的工作能力。经改造的热压罐“重新上岗”后,大大提高了热压成型工艺产能,实现热压罐设备备份,确保现有设备检修、校验及维护期间,制件可正常固化交付,为高速增长的业务提供良好的设备支撑,演绎了事业部“点石成金”的动人故事。

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